Estados Unidos-214

Estados Unidos-214 Descripción de esta imagen, también comentada a continuación Impresión artística del satélite AEHF SV-1. Datos generales
Organización Fuerza Aérea de EE. UU.
Programa Frecuencia extremadamente alta avanzada
Campo satélite de telecomunicaciones militares
Otros nombres AEHF SV-1
Lanzamiento 14 de agosto de 2010a las 11:07 UTC desde Cape Canaveral SLC-41
Lanzacohetes Atlas V 531 AV-019
Esperanza de vida 14 años originalmente planeados
Identificador de COSPAR 2010-039A
Características técnicas
Misa en el lanzamiento 6168  kg

El USA-214 , conocido antes de su lanzamiento como Advanced Extremely High Frequency 1  : AEHF SV-1 , es un satélite de telecomunicaciones militares de EE. UU. Operado por la Fuerza Aérea de EE . UU . Lanzado en 2010, alcanzó su órbita operativa después de un año de retraso debido a fallas en la construcción. Es el primero de una serie de cuatro satélites que se pondrá en órbita como parte del programa Avanzado de frecuencia extremadamente alta , sucesor del sistema Milstar .

El satélite USA-214 fue construido por Lockheed Martin y se basa en la plataforma satelital A2100. La nave espacial tiene una masa de 6.168  kg y una vida útil de 14 años. Se utiliza para proporcionar súper alta frecuencia y extremadamente alta frecuencia de comunicaciones para el ejército de Estados Unidos , así como el Reino Unido , la Holanda, y Canadá .

Lanzamiento e inserción orbital

USA-214 fue lanzado por United Launch Alliance , utilizando un Atlas V 531 de Cabo Cañaveral (SLC-41). El lanzamiento tuvo lugar el 14 de agosto de 2010 a las 11:07 UTC y el satélite se inyectó con éxito en una órbita de transferencia geosincrónica con un perigeo de 221 kilómetros, un apogeo de 50,179 kilómetros y una inclinación de 22,2 grados.

El satélite debía maniobrar desde la órbita de transferencia a la que fue lanzado a su órbita geosincrónica utilizando un motor de apogeo de combustible líquido y varios propulsores de efecto Hall , un proceso que normalmente toma 105 días. Sin embargo, el motor de apogeo del satélite falló poco después de que se encendiera por primera vez el 15 de agosto de 2010, y en un segundo intento el 17 de agosto, se declaró inutilizable.

Para resolver el problema, la altitud del perigeo se elevó a 4.700  km utilizando doce disparos de los pequeños propulsores de reacción, originalmente destinados al mantenimiento orbital del satélite. Desde esta altitud, se desplegaron los paneles solares y la órbita se cambió a la órbita operativa durante un período de nueve meses utilizando propulsores de efecto Hall (0,27 Newton), una forma de propulsión eléctrica que es muy eficiente, pero produce muy poco empuje.

Notas y referencias

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